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浙石化3号芳烃吸附塔无氧焊接成功 创行业新纪录

新闻作者:浙石化 郝会谦 浏览量:366

4月18日10时38分,浙石化3#芳烃吸附塔无氧焊接作业圆满完成。此次作业历时13天,成功刷新行业纪录,成为浙石化与荣盛发展史上的首个突破性案例,也是全国首例无氧环境动火作业,为石化行业技术创新树立了新标杆。

3#芳烃吸附塔焊接作业因塔内易燃介质无法完全置换、作业环境复杂、无氧作业时间长等难题,被业内公认为高风险项目。在浙石化公司领导的统筹部署下,由HSE部全程监督,联合芳烃部、第三方工程组建专项团队,克服无类似作业经验的困难,通过每日安全喊话、节点交底、120与消防队全程特护等举措,层层压实安全责任。

为确保作业安全,炼油芳烃事业部组织多部门召开安全条件确认会,邀请UOP等第三方机构参与论证,确认作业安全。化验分析团队通过气袋取样与化验室色谱分析双重验证氧含量,建立无氧氮气环境,确保化验结果快速准确。作业现场设立三层安全管控区域,通过视频监控室实时盯盘,记录氧含量、可燃气体等数值。同时,配置应急储气系统,创新设计供气管防绕、面罩防脱等安全技术措施。

浙石化在厂区外按1:1比例复刻吸附塔内场景搭建脚手架,组织鼎盛工程人员开展为期两周的无氧环境模拟特训,针对性开展应急处置演练。HSE部每日督导,严格监督作业人员强化训练,累计发现并解决12项实操问题。消防支队与120急救团队全程驻守,开展应急救援演练,实测应急响应时效性,形成“气防+医疗”双重保障。

尽管准备充分,施工过程中仍面临多项挑战。因人孔内部柱状结构遮挡,摄像头覆盖存在死角,工程团队紧急增配监控设备。针对人孔处线缆杂乱问题,团队完成整改,通过“对讲机+防爆手机+写字板”多链路保障通信畅通。针对设备稳定性问题,团队及时更换设备并限制其使用。作业过程中,团队实时监测氧含量波动,通过调整人员数量动态控制风险。

各专业团队秉承“第一时间发现、上报、解决”的理念,将风险降到最低,保证作业安全。此次无氧作业不仅为同类项目积累了宝贵经验,更彰显了浙石化在高风险作业中的技术创新与安全管理实力,未来,浙石化将继续深化多方合作,以技术突破驱动高质量发展。


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