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旧机改造与难题攻克的“技术先锋”

——记荣盛石化假捻部资深工程师周志祥

新闻作者:荣盛石化 吴明明 浏览量:235

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假捻部作为荣盛石化现存最早的部门,如今宛如一座加弹机博物馆,汇聚了从八九十年代的FK6-700900,到2003年添置的德巴,0305款的苏巴以及日本村田九十年代末的33F0203年的TMT等各类机型。这些年代久远、型号繁杂的设备,既是挑战,也是创新的契机。而周志祥,作为设备资深工程师,堪称旧机改造与难题攻克的“技术先锋”。

旧机改造的核心力量

2024年初,公司吹响“节能降耗,开源节流”的号角。周志祥与设备主任孙建江带领团队,对一车间闲置已久的A20机展开改造。他们精心拆除整机,仔细整理、修缮备件,挑选出2档备件,依据生产需求,将其改造成一台奇特的试验加弹机:一面是48锭的V型机,一面是M型的FK6类型。改造之路荆棘丛生,尤其是V型侧,墙板安装孔、假捻器隔板、上端机架、机台横梁都要重新设计、加工,假捻器、冷却板、热箱之间的角度也需根据现有03款机型重新测量、设计、安装。但周志祥毫不退缩,他带领团队认真分析、比对、精细加工,经过数月的测试、改进,202411月,这台凝聚着团队智慧与汗水的样机终于安装调试完成,交付生产使用。

这台一机多机型、多用途的样机,是假捻部自行设计改造的胜利成果,更是周志祥在旧机改造领域的一次精彩亮相。

攻克难题的“智多星”

在假捻部四车间,33H机型的假捻同步带打滑问题,一直是设备管理团队的“心病”。日常运行中,同步带打滑导致假捻速度波动,产品降等,严重影响生产质量。2024年初,周志祥带领团队深入研究、分析这一难题。他们发现,即便按照标准或大于标准张力设置,同步带打滑现象仍会存在。周志祥大胆推测,问题可能出在村田的机械传动设计上。经过多次试验、求证,他得出结论:同步带与同步轮接触面少、包角小,难以带动负荷较大的假捻机构,这是设计的边缘化缺陷。

为了解决这一难题,周志祥在原传动设计基础上加装一只张紧轮。然而,4个月试用后,新的问题出现了:增加张紧轮增加了轴承不良的风险。面对方案缺陷,周志祥迅速重新设计、改进。经过多次比对试验,他决定加大传动同步轮直径,增加同步轮与同步带的接触面及包角,同时大胆尝试对电机同步轮也同步换大,且考虑到成本,采用原机配备的齿轮代替。目前,此项改造已完工,运行半年来,未发生同步带打滑现象。周志祥凭借智慧与勇气,完美解决了四车间假捻同步带易打滑的问题,再次彰显了他在攻克设备难题方面的卓越才能。

团队精神的传承者

多年来,荣盛假捻部在繁杂多样的加弹机设备中孕育出节能降耗、创新改造的工作文化。周志祥作为设备资深工程师,不仅是技术能手,更是团队精神的传承者。他用自己的智慧与行动,为公司发展注入强大动力。从让闲置旧机重焕生机,到巧妙攻克设备故障难题,每一次挑战的成功应对,都体现了他敢想敢干、精益求精的匠人精神。在周志祥的带动下,团队成员也深受感染,他们团结协作、勇于创新,共同为公司的设备改造、生产优化贡献力量。

相信在这样优秀团队的不懈努力下,荣盛假捻部必将在设备改造、生产优化等方面取得更多突破,为公司创造更大效益,在行业发展的浪潮中书写更加辉煌的篇章。


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